集團(tuán)超化煤礦礦井生產(chǎn)能力240萬(wàn)t/a。井下有5個(gè)生產(chǎn)采區(qū),開采標(biāo)高-300--100 m ,礦井瓦斯等級(jí)為高瓦斯礦井,煤層厚2.0-21 m,屬“三軟”不穩(wěn)定厚煤層,主付井進(jìn)風(fēng),東西兩風(fēng)井回風(fēng),現(xiàn)有兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),備用通風(fēng)機(jī)兩臺(tái),礦井總進(jìn)風(fēng)量8760 m3/ min,總排風(fēng)量9340 m3/ min,瓦斯排放量37 m3/ min。近幾年來(lái),隨著開采標(biāo)高的延伸,礦井相對(duì)瓦斯涌量越來(lái)越高,下山掘進(jìn)工作面甚至出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象,為有效防治礦井瓦斯,該礦共投入資金1860萬(wàn)元,對(duì)礦井瓦斯實(shí)施綜合治理,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
1建立合理可靠的通風(fēng)系統(tǒng)
1.1改造通風(fēng)系統(tǒng),提高通風(fēng)能力,堅(jiān)持以風(fēng)定產(chǎn) 2001年該礦東西兩回風(fēng)井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風(fēng)機(jī),增加礦井總進(jìn)風(fēng)量2 880 m3/ min,減少礦井漏風(fēng)311 m3/ min,增加礦井通風(fēng)生產(chǎn)能力66萬(wàn)t/ a,電機(jī)功率降低150 k W,年平均節(jié)省電費(fèi)50萬(wàn)元。解決礦井通風(fēng)能力不足問(wèn)題,使礦井通風(fēng)系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。
1.2優(yōu)化礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),降低通風(fēng)阻力 針對(duì)礦井主要巷道失修,斷面小,風(fēng)阻增大,通風(fēng)能力難以提高,該礦專門成立巷修隊(duì)將主要通風(fēng)巷道全部擴(kuò)修為10.5m2斷面U型鋼支架巷道,共計(jì)3 800 m,同時(shí),各下山采區(qū)實(shí)現(xiàn)專用回風(fēng)巷,共計(jì)新掘?qū)S没仫L(fēng)巷3 000 m,通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)縮短860 m,實(shí)現(xiàn)了礦井降阻增風(fēng)、減耗目標(biāo)。
1.3完善通風(fēng)設(shè)施,優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng),提前升級(jí)改造機(jī)電設(shè)施 22下山煤巷掘進(jìn)工作面出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象后,該礦不等突出礦井鑒定結(jié)果,就嚴(yán)格按照突出礦井標(biāo)準(zhǔn)對(duì)通風(fēng)、監(jiān)測(cè)、機(jī)電等系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造,用錨桿等加固加厚風(fēng)門墻體,臨時(shí)通風(fēng)設(shè)施一律取消,安裝防逆風(fēng)裝置,主要巷道及掘進(jìn)巷道每隔50 m安設(shè)一組壓風(fēng)自救裝置,所有機(jī)電設(shè)施全部按照高突礦井井下電器要求進(jìn)行升級(jí)改造。
1 .4進(jìn)行礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性評(píng)價(jià) 每年進(jìn)行一次反風(fēng)演習(xí)和礦井